您现在的位置是:首页 > 科普 > 输变电设备红外检测案例

案例18 110kV主变压器10kV套管发热

一发现经过某局运行工区报:某110kV变电站主变压器10kV套管发热,其中A相56.8℃、B相44.7℃、C相37.2℃,参考温度37℃,如图1-57所示。检测时,负荷有功12.54MW。该主变压器投产于1998年,2003年大修后运行至今,型号为SZ8-31500。

图1-57 主变压器低压侧套管发热(a)A相红外热谱图;(b)C相红外热谱图;(c)套管可见光图

二、检测分析如图1-57 (c)所示,2号主变压器10kV套管A、C相金属接头部位有热塑护套,热量传导性能差,虽然红外检测外护套温度不高,但金属接头部位的温度应远高于红外检测值远处套管外观检查,A相套管热缩护套有明显烧焦变黑的痕迹,因此应尽快停电处理缺陷。

图1-58 A相套管发热情 ......     (共754字)    [阅读本文]>>

三、处理措

推荐内容

  • 案例1 500kV主变压器箱体局部温度异常

    一、发现经过某供电公司红外检测发现,一台500kV主变压器箱体两条螺栓温度异常,如图1-1所示。测试时环境温度9℃,阴天,过热螺栓最高温度49℃,初步判断是由于变压器漏磁引起的。图1-1500kV主变压

    778字 88
  • 案例2 500kV主变压器本体过热

    一、发现经过2010年6月,某超高压管理局在某500kV变电站一次设备红外测温中,发现3号主变压器C相本体温度较另外两相高约16K,如图1-5所示。油温表显示:A相49℃,B相45℃,C相64℃。二、检

    445字 86
  • 案例3 10kV干式变压器铁芯过热

    一、发现经过某10kV变电站于2011年11月2日投运,全部变压器为空载运行或轻负荷运155.9℃行。在运行巡视过程中发现,变压器声音较大,经红外检测局部温度过高,如图1-7所示。二、检测分析鉴于该站几

    819字 116
  • 案例4 500kV变压器高压套管油位低

    一、发现经过2011年11月6日,运行人员发现某500kV主变压器C相高压套管油位指示偏低,A、B相指示在9点位置,C相在8点以下缺油位置,如图1-10所示。图1-10C相套管油位指示二、检测分析随后对

    599字 115
  • 案例5 500kV主变压器高压套管漏油缺陷

    一、发现经过2011年11月,在红外测温工作中发现,某500kV变电站2号主变压器B相高压套管热像异常,如图1-13所示,热像显示2号主变压器高压套管中部有明显油位分界面,该断层平面位置比储油柜内油面位

    920字 91