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案例5 110kV电流互感器变比接头接触不良

一、发现经过2011年3月29日,某供电公司运行人员在巡视工作中,利用红外成像测温发现,某变电站某电流互感器A相高达128.8℃,如图2-9所示。二、检测分析根据DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》的附录A,以接头为中心的热像特征明显,其热点温度大于110℃,属危急缺陷。三、处理措施2011年3月29日,安排停电对TA进行检查,发现TA接头烧毁严重,如图2-10所示。

图2-9 电流互感器A相发热

图2-10 TA接头烧 ......     (共346字)    [阅读本文]>>

按照厂家提供图纸,TA一次接头应并联或串联,但现场实际TA一次接头未接线,导致设备故障。随后安排更换新TA投入运行后,再次对其进行红外跟踪测试,温度恢复正常。四、经验体会现场检修或
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