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案例6 110kV电流互感器一次绕组内部连接部位过热故障

一、发现经过巡视发现某110kV电流互感器A相油面过高,金属膨胀器顶盖轻微变形,如图2-11所示。

图2-11 电流互感器金属膨胀器张开

红外检测发现,该电流互感器上部P2侧瓷套颈部温度达到72.1℃,测试时环境温度25℃,负荷电流162A,如图2-12所示。

图2-12 110kV电流互感器A相颈部过 ......     (共607字)    [阅读本文]>>

二、检测分析外观检查电流互感器A相金属膨胀器张开,说明内部出现严重故障,可能是温度过高导致。进行油色谱化验,发现该相110kV电流互感器油中乙炔含量高达1635.3μL/L,总烃达5763.8μL/L,初步诊断结论为内部存在过热兼电弧放电故障。进行直流电阻测试,发现该相110kV电流互感器一次直阻为105.4mΩ,远大于正常值2~4mΩ。解
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